【本网讯】 近来,川南煤业鲁班山北矿传来喜讯,搁置ZSP24J(A)矿用机车视频监测设备改造“变身”,被应用于井下带式输送机区域集控体系。在13168底抽巷、145会集运送石门等地址完成减员操作台位,走出一条资源再使用、减员提效及降本增效的立异之路。
精心准备,筑牢改造坚实根基。为保证改造作业落地,该矿组成专项作业组,清晰技能设计、硬件改造、现场设备及调试运维等环节分工。一起,安排有关人员学习设备原理、集控标准以及安全要求,为改造作业筑牢技能根底。
搁置重生,破解矿井开展难题。据了解,该设备本来用于井下电机车运送,跟着矿井智能化晋级被新式体系代替,使其堕入搁置状况。当时,井下带式输送机数量多达40余台,地上集控中心面临操控负荷饱满窘境、单名集控人员难以统筹多线路管控、减员提效成为矿井开展的火急需求。
面临这一难题,矿井另辟蹊径,决议对搁置机车的视频设备进行功用再造。结合输送机静态接连运转特色,作业人员调整设备摄像仪安置形式,完成对滚筒、托辊及人员作业区等中心点位的无死角监控。改造后的体系凭借矿井环网,将实时监控画面安稳传输至区域集控中心,为矿井智能化办理供给有力支撑。
标准施工,保证改造安全高效。在施工全套工艺流程中,矿井严厉遵从井下安全原则标准,避开出产高峰期。施工前,以施工区域进行整理,设置清晰戒备规模,为施工安全保驾护航。在线路铺设方面,选用矿用防爆线米便固定卡扣,接线处运用防爆接线盒密封防护。
一起,科学合理安置摄像仪点位,在要害区域每50-100米设备1台摄像仪;在拐弯段、转载点加密安置,保证监测无盲区。通过单机调试、联动调试、72小时试运转以及多轮检验,改造设备顺畅投入到正常的运用中,“无人值守、有人巡视”的集控形式开始成型,标志着矿井在智能化办理方面迈出重要一步。
成效显著,降本增效效果杰出。在岗位削减方面,13168底抽巷削减2个操作岗、145运送石门削减1个岗、1442切眼削减1个岗、13138机巷削减2个岗,年节约人力本钱约100万元。在资源使用方面,成功盘活搁置设备资源,与新建体系比较,节约资金60万元,完成经济效益最大化。
展望未来,继续赋能高水平质量的开展。此次改造不仅是矿井饯别“立异驱动、降本增效”理念的生动实践,更是推动智能化改变开展方法与经济转型的详细行动。下一步,矿井将继续深挖资源潜力,聚集出产痛点,勇于立异打破,在智能化建造道路上砥砺前行,发明愈加光辉的成绩。